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数控线切割机床高频电源的故障维修

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设备与维修 上 quipment and Maintenance 数控线切割机床高频电源的故障维修 广东省工业高级技工学校 (韶关512049) 林志辉 学校为r实≥]教学以及校企合作,引进r儿台 型号DK7732B线切割机床,在使 过程中经常出 源的上作原理。由高频电源方框图(见图1)u 以 看出,线切割高频电源由脉宽凋节电路、间隔调节 电路、时基振荡电路、断高频控制电路、功放推动 缴、功率放大电路、直流电源等部分组成。其中时 基振荡电路由555及剧围电路组成,产生高频脉冲 现断丝、尢高频等现象。本文从工作原理出发,就 故障及维修作以卜介绍。 1.线切割加工原理 电火花线tJJ割是在电极丝和工件间施加电压, 使电压击穿『日J隙产生火花放电的一种加工方法,它 方波,晶体振荡电路是高频电源的核心部分;断高 频控制电路如图2N示,它控制信号的输出;功放 板采用1RF630作为功率输出管,把信号放大后加到 钼丝上,从而町以进行产品加工。 属十 :接触加J 。在正常加_[时,电极丝接高频电 源负极,上件接高频电源正极,当高频电源发出一 个脉?中时,电极丝和j二件之『HJ有一放电间隙 , 般取0.01InII1,凶距离很小,电压击穿这一距离, 产生一次电火花放电,在达放电通道中心,温度瞬 鬣倒豸萎 放 功电率大路 12V] ̄流电源 I I整流电源 图l高频电源方框图 间可达 万摄氏度,使工件熔化甚至汽化,喷到放 电间隙中的上作液(一般用乳化液)在高温下急剧 汽化膨胀,冲击波把熔化的金属从放电部位抛出; 为了产生一个个间断的火花放电,必须在前后两个 H才(冲之间有足够间歇时间,通常脉冲间隔是脉冲宽 3.故障分析与处理 下面以实物图对故障进行分析与检测。 度的l~4倍;然后通过伺服控制系统,调节进给速 度,使接近等于蚀除速度,达到稳定的加工效果。 (1)无高频,加工时工件没有火花 当出现 这种故障时,首先检查机床面板上的高频电源开关 2.高频电源工作原理 了解线切割加工原理后,我们再来分析高频电 佳平面度和表面粗糙度。④将主轴装入轴瓦内,着色 有没有闭合;功率选择开关、脉冲调节开关(见图 静压磨头自备的专用油箱进行压力冲冼(油箱二级 检查轴与瓦端面的贴合情况,并可视二者的贴合情况 作微量配研、整型及抛光。⑤对相关零件作预清洗, 测量已修磨加工过的主轴凸台厚度,对主轴后轴向静 压腔隔环进行配磨,保留装配后间隙0.04-0.05mm。 滤油器过滤精度为0.O05mm),注意其回油不可再 次进入油箱。按顺序装入各零件,完成装配、几何 精度检查、联机并进行低速空载研车1 h,观察后 轴瓦升温情况,一般后瓦温度略高于前瓦。高速 30min研车,加挂砂轮进一步研车,观察温升并试 磨工件。MW 4.部件清冼及装配 用带压力的煤油仔细清洗箱体内腔、静压轴瓦 及各种零件,彻底清除残余研磨剂,最后可用磨床 (收稿日期:20120l12) 94 , 争磊 棚工 设备s维修 ■ quIDmerit and Maintenance X5 3K铣床的数控改造 贵州航天天马机电科技有限公司 (遵义563003) 覃广林 我公司一台X53K立式铣床,于2003年外包改 造成为普及型数控铣床,所用数控系统不稳定,故 (方向不对时修改参数008)。 (3)核对各轴极限开关在诊断画面中显示无 误,在轴移动中手动压下极限开关未起作用,修改 PLC参数200的MOT位为0,取消不检查硬限位,再 开动各轴试过无误。 障频繁,易造成工件报废。系统制造商更换板卡亦 未能根治故障,且不再生产该型号系统,随决定白 行进行改造。原系统使用日本松下MINAs A交流 伺服驱动器及电动机,性能稳定,予以保留,数 控系统更换为北京凯恩帝K100Mi及其附加操作面 (4)修改PLC参数200的MESP位为0,取消急 停开关屏蔽;同时短接DI口的急停开关端,只让附 加面板上的急停生效。 板,I/O转接板选用北京机床电器有限公司产品。 由于负载小,机床侧DC24V电源与CNC ̄I]DC24V 电源用同一组开关电源。原控制电柜、悬挂机柜可 (5)试开 轴回参考点,起动速度极快,驱动 器报警,改快速参数038~040及回零点时的低速参 数200再试,发现移动方向又不对,而Y、z轴正常 (是与旧系统比较)。试改参数007无效用,原来 只是改变反向间隙的补偿方向。在PLC参数199中 屏蔽掉在回参考点时不用的轴移动方向键后,试开 动正常。 (6)打表测各轴反向间隙,显示数字与实际 位移不同,大了5倍。试改各轴倍乘系数(参数 15~17号),相差更大。再改各轴分频系数(参数 1 8~20号),使实际位移与屏幕显示数字相同, 保留使用。 调试过程如下: (1)按自制图样接好线路,检查各电源电阻 正常(无短路)后,试通电,开机页面显示正常。 进入诊断画面查机床输入信号,手动触动各限位开 关,发现回零减速接近开关信号电平相反,于是用 继电器转接。驱动器就绪及报警信号电平也相反, 修改参数O09U ̄可。 (2)手动移动各轴,屏幕数字变化,机床不 动,驱动器似没反应。核查各相关参数,试更改无 效;核查驱动器参数,亦无误,无奈之下用驱动器 但所有速度均慢了下来,再次修改各轴移动速度参 数。测得各轴反向间隙,填入参数53~54号,再打 监视功能检查其输入信号,发现无使能(CNC准备 好)信号。核查CNC信号图,因说明书上驱动器连 接指令电缆制作图画法不规范,系插头8脚与14脚 重复定位精度时碰零,说明补偿正确。 (7)因机床精度要求不高,未做螺距误差补 偿,只用100mm块规测量几个位置的定位精度。 (8)主轴仍为机械变速,变速冲动用外部接 线实现,与系统控制主轴线路互锁。修改PLC参数 之间少焊了一根OV短接线。加焊好后轴移动正常 险管,一般换上就可。而更多的是高频电源部分故 214~217使主轴停止、制动时间满足使用要求。 (9)逐项核对CNC参数 ̄DPLC参数,根据使 用要求做调整。编程序空运行,无误后试加工。 机床从2010年5月5日改造完成使用至今,正常 无故障。MW (收稿日期:20111 130) 障较多,因为线切割机床环境比较差,湿气较重, 很多元器件容易受潮,特别是机床长久没有开动, 当再开机时,通常会出现高频电源故障。MW (收稿日期:20120110) 96 梳 参磊 冷加工 

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