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轨道交通用6005A合金组织性能研究

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轨道交通用6005A合金组织性能研究

郝先芃,邹 超,田茂德

(龙口市丛林铝材有限公司技术部,山东 龙口 265705)

分析了目前影响轨道交通用6005A合金组织性能的主要原因,并通过调整6005A合金成分、铸锭均匀化退火工艺、挤摘  要:

压工艺等方式,使型材的晶粒得到更为充分的细化,以获得更加优良的组织性能。本次研究结果表明:通过调整合金元素配比、铸锭均匀化退火工艺、挤压工艺,最终得到的型材晶粒细小、分布均匀,型材的抗拉强度、屈服强度、延伸率远远高于客户使用要求。

6005A合金;熔铸;挤压;晶粒细化;性能关键词:

TG146.21 A 11-5004(2021)07-0090-2中图分类号: 文献标识码:文章编号:

伴随中国高速列车的不断发展,铝合金材料在轨道交通中

得到了广泛的运用,其中6005A合金因具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,作为主要材料得到广泛使用。但轨道交通用6005A合金因其特殊的使用要求,对其组织性能有着非常严格的要求,其中型材的晶粒度对型材的组织性能、疲劳强度、抗蚀性、焊接性、成型加工等方面有着重要影响。对晶粒的控制在铝合金热挤压生产过程中是一个难点,不仅对铸锭的制备有严格的要求,而且需要对挤压生产过程进行严格控制,才能得到预期性能的产品。本次研究的目的就是从影响型材晶粒度的几个方面入手,从熔铸开始控制影响铸锭的晶粒变化的相关因素,调整型材挤压工艺控制再结晶温度抑制型材晶粒的长大。本次研究在整个生产的过程中通过多种方式的联合调整,最大程度的细化晶粒,进一步提升6005A合金的综合性能,从而更好的适用于轨道交通领域。

此外,Ti与Al形成AlTi2相,成为结晶时的非自发晶核,起细化铸造组织和焊缝组织的作用;少量的Fe可以细化晶粒,其不利的影响,可以利用Si、Mn、Cr元素消除;杂质元素对晶粒的细化也有一定的影响,因此需要严格控制杂质元素的含量。本次研究对合金成分进行了严格的控制,具体合金成分见表1。1.2 铸锭均匀化退火工艺调整

铸锭均匀化退火对晶粒的细化有重要影响,其中Mn、Cr元素可在铸锭均匀化退火时产生弥散的质点,阻止位错及晶界的迁移,从而提高了再结晶温度,有效的阻止了晶粒的长大,可细化晶粒,并保证组织在热加工及热处理后保持未再结晶或部分再结晶状态,使强度提高的同时具有较好的抗应力腐蚀性能。本次研究所用的铸棒采用半连续铸造方法,使用表2中双级均匀化处理制度以消除晶内偏析,使成分更加均匀,提升合金挤压性能。

表2  铸锭均匀化退火工艺

项目一级二级

温度(℃)550580

保温时间(min)

170220

1 铸锭的制备1.1 合金成分调整

6005A合金主要成份为Al-Mg-Si,其中Mn能阻止合金的再结晶过程,提高再结晶温度,并能显著细化再结晶晶粒。再结晶晶粒的细化主要是通过MnAl6化合物弥散质点对再结晶晶粒长大起到阻碍作用;Cr在Al中形成(CrFe)Al7和(CrMn)Al12等金属间化合物,阻碍再结晶的形核和长大过程,对合金有一定的强化作用,还能改善合金韧性和降低应力腐蚀开裂敏感性;但(Mn+Cr)总量过高可能形成含Cr的粗大第二相,削弱MgzSi相的沉淀强化效果,抵消其阻碍再结晶和细化晶粒的作用。同时,Mn、Cr元素会增大6005A合金淬火敏感性。由此可以看出,在6005A合金中Mn、Cr含量不要过高,因此需合理要控制Mn+Cr的总量,并且调整Mn、Cr合金元素的成分比例,才能阻碍挤压时和挤压后发生再结晶或再结晶晶粒长大,起到细化晶粒的目的。

1.3 铸锭检测结果

表1   6005A铝合金化学成分(质量分数%)

项目标准

试验

Si0.50~0.90.61

Fe0.350.20

Cu0.300.19

Mn0.500.27

Mg0.40~0.70.63

Cr0.300.18

Zn0.200.11

Mn+ Cr0.12~0.50

0.45

Ti0.100.09

单个0.050.05

其他

合计0.150.15

Al余量余量

2021-04收稿日期:

郝先芃,男,生于1988年,汉族,山东龙口人,大学专科,研究方向:作者简介:铝加工。

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图1 铸锭组织图2 型材组织

图1是制备的铸锭分别在50倍和100倍显微镜下的组织结构,由图中我们可以看到本次研究制备的铸锭组织结稳定,分布均匀。说明此次研究调整的合金成分及均匀化退火工艺合理有效,获得了较为理想的制品,为进一步的挤压生产研究提供了良好的材料。

由图2可以看出本次研究的制品在高倍显微镜下晶粒组织细小、均匀,无粗晶及粗晶层现象。同时对上图的试样进行力学检测,检测结果详见表4。

表4  力学结果

抗拉强度(MPa)

试样1

328326

试样2

屈服强度(MPa)

287284

断后延伸率(%)

14.515

2 挤压工艺调整

在挤压过程中合理的挤压工艺直接影响产品最终的组织性

能。热变形后制品晶粒度的大小,取决于变形程度和变形温度。本次研究选取变形量为30%~35%的车体侧墙型材进行试验,为获得高晶级、高性能的制品,需要通过调整挤压工艺来控制变形温度。降低挤压时变形温度可减少大角度亚晶晶界迁移的速度,阻碍再结晶的发生。同等挤压温度条件下,󰀃挤压速度过快,铸锭的变形速度快,生产的热量增加,为再结晶提供的能量增加,从而导致再结晶的发生。同等挤压速度条件下,降低挤压温度、减少再结晶的能量,可抑制再结晶的发生。故通过合理的调整挤压温度、挤压速度等挤压工艺参数来控制挤压过程中的变形温度,既能得到高晶粒度的制品,也能保证制品优异的挤压性能。本次研究的具体挤压工艺详见表3。

表3  挤压工艺

挤压筒模具温铸锭温挤压速出口温冷却方冷却后温度(℃)度(℃)度(℃)度(m/度(℃)式温度(℃)

min)

400~420440~460460~4800.2~0.8≥480水冷≤50

综合以上检测结果,我们可以得到:通过合理的调整挤压

工艺参数来控制型材的变形温度,可以有效抑制再结晶现象,从而获得高晶级、高性能的制品。

4 结语

本次研究为了获得高晶粒度、高性能的6005A型材。通过调整6005A合金成分,严格控制合金中Mn、Cr、Ti、Fe、Si元素的含量,针对调整后Mn、Cr元素对热处理过程中的不利影响,调整铸锭均匀化退火工艺;为抑制挤压过程中再结晶现象的产生,需要控制挤压过程中变形温度,合理调整挤压温度、挤压低速等挤压工艺,最终得到了组织结构均匀、性能优异的制品。

参考文献

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赖鸥,刘海涛,孟腾逸.浅析三种铝合金焊接方法焊缝力学性能及组织对比[C]//\"田心杯\"轨道交通金属加工技术征文大赛.0.

3 试验结果

在线热处理后获得的制品,采用峰值时效制度170℃~180℃

保温8小时进行时效处理。获得的制品随机取样进行显微组织和力学检测。

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