机组UPS电源中断造成被迫停运的分析与处理
2008年4月5日,某厂 1、2号机组运行,1号机负荷为84MW,2号机负荷为80MW;220 kVⅠ、Ⅱ母运行。 2、4号给水泵运行,1、3号循环泵运行;启备变备用;1、3号给水泵备用;2、4号循环泵备用;2号炉1号送风机检修。
9时36分,2号机DEH操作员站突然“黑屏”,负荷由80MW降到0MW,报警光字牌上“UPS故障”信号报警,DCS中“UPS静态旁路开关开启”报警,汇报值长,联系热工检修人员。9时38分,2号机DCS操作员站相继“黑屏”。 值长立即安排机运值班员就地检查,经查高中压主汽门关闭,1-3号高压调门关闭,4号高调门未全关闭(事后检修人员赶到现场检查发现4号高调门穿销断裂,导致未全关闭),机运值班员汇报检查情况后,值长令就地打“危急保安器”(3000r/min)。DEH1-4模拟量参数显示全部失灵。热工人员到达现场后测量UPS输出端,为380V和0V之间5s 左右互相切换,面板逆变器灯、逆变输出灯、以及输出灯绿灯闪,关闭逆变器后UPS处于旁路供电状态,再开启逆变后状态重复,关闭逆变后UPS一直处于旁路供电状态。经热工人员检查发现以下设备受损:TSI汽轮机监视系统电源模块1块;ETS汽机紧急停机系统电源模块1块;数据采集前端电源模块7块;画面分隔器1台;工业彩色显示器1台;PLC电源模块2块;DEH电源模块2块;稳压电源1块;多功能电源插扳2个;水位电视摄像头2台。 1. 调查经过
4月9日UPS厂家维修工程人员到现场后,启动UPS进行切换试验。确认UPS工作异常,输出电压升高。于是决定拆下UPS装置内部各控制模组进行检查。在经过对各控制模组清理浮灰、重新紧固插接件后,回装各控制模组。启动UPS后输出电压正常,切换试验正常(期间未更换任何元器件)。经UPS厂家维修工程人员与厂部沟通分析,初步判定UPS故障是因为UPS装置内部积灰,导致UPS内3P电路板绝缘性能下降或软击穿,从而导致控制失效。使逆变器输出与备用旁路输出发生共导,无法正常执行切换动作,UPS输出电压漂移,导致漂高电压输出至负载端。
4月13日对3P控制板进行更换,更换后重新启动UPS,发现逆变器工作异常,输出电压升高至357V。又更换新SCR后,UPS装置工作恢复正常。将原3P电路板及原SCR回装后,UPS装置启动切换正常。 2. 原因分析
试验表明:静态开关SCR和3P控制板质量不稳定,经过一年的使用后,无法正常执行切换动作,使逆变器输出与备用旁路输出发生共导,UPS输出电压升高,导致高电压输出至负载端。同时UPS控制保护回路存在漏洞,装置本身出现故障时,保护无法对输出进行控制。电科院技术人员和电厂热工专业人员认为原3P电路板和用于切换回路的SCR已经软击穿,应更换SCR和使用经过升级并喷涂防护剂处理的3P控制板。
通过对此次UPS电源中断故障的检查判断,可以排除是由于积灰引起的故障。
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3. 问题的解决
为了保证在UPS装置本身出现故障时,UPS的电压输出能及时切断,避免事故扩大和发生烧损负载端设备,电厂安生部自行设计了保护回路,经UPS厂家同意,后又经过试验、调试合格,在负载输入端加装一个过电压、低电压保护回路,见图1。同时,在UPS控制柜顶部散热风扇上部加装遮尘板。
图中,DK为空开,YJ1为过电压继电器,YJ2为欠电压继电器,C为交流接触器。 4. 结论
改进处理后的实际效果证明:对UPS电压输出采取的处理措施是行之有效的,可以保证UPS电压输出负载的安全可靠运行,值得推广。
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