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啤酒生产全过程节能降耗技术集成研究

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科技创新与应用l 2015年第3期 科技创新 啤酒生产全过程节能降耗技术集成研究 孙立坤 王国懿 吕超。 石小力 张勇。 马旭 (1、大连宇都环境工程技术有限公司,辽宁大连116600 2、华润雪花啤酒(辽宁)有限公司,辽宁沈阳110000) 摘要:文章研究重点是:研发糖化、发酵、包装生产环节以及生产辅助系统节能降耗关键技术,通过集成创新在企业节能改造实 践中进行示范,并形成在该行业具有推广价值的节能技术研究成果。(1)糖化环节:通过试验研究缩短了动态煮沸时间来节能降 耗,将原有煮沸时间64min缩短为54min。(2)发酵环节:回收厂内产生的全部CO:及其能量,并使其达到动态平衡。(3)包装环节: 新建碱液回收装置,回收工艺为废碱液一沉淀一砂滤,使碱液使用周期由5天增加到8.5天。(4)生产辅助系统:主要是从氨纯化方 面节能。新建氨纯化后,大大节约了电能。 关键词:节能集成;动态煮沸;CO2回收;碱液回收;氨纯化 1.2试验方案实施 1糖化环节节能研究 麦汁煮沸是啤酒酿造受热最多、能耗最大的工序。在保证啤酒 依据厂内实际情况和条件,人为改变煮沸时间,并通过煮沸锅 非生物稳定性的前提下,优化麦汁煮沸工艺,减少麦汁的受热时间 上方的取样口取样检验其各项指标来观察影响,我们实验是在当天 及受热量,可改善啤酒口味,同时可降低蒸汽的消耗、提高设备利用 无生产任务的煮沸罐中进行。图1为不同煮沸时间下的热负荷。 率。目前啤酒厂内煮沸经过前期改造应用了低压动态煮沸技术,煮 沸时间为64min,但未达到最优煮沸条件,故需要进行优化研究。鉴 于啤酒厂目前生产任务较重,在设备方面进行节能改造,将会影响 啤酒厂正常运转,再加上这套低压动态煮沸系统是最新上的一套系 统,在设备选型等方面比较合理,故我们的研究重点放在低压动态 煮沸参数调整上,经过实地考察研究,其在煮沸时间和煮沸强度方 面有很大的改进空间,如果在不影响酒啤酒的前提下,能降低煮沸 时问和煮沸强度可以大大降低蒸汽使用量。 1.1指示指标 热负荷的计算公式为: IHD=tx2(T一10)/10 其中IHD~热负荷指数; 图1热负荷随煮沸时间变化趋势图 t一时间,小时; 通过检测在煮沸时间为54min时,啤酒各项理化指标无明显变 T一温度, 。 化,证明缩短煮沸时间来降低热负荷是可行性方案。而煮沸时间低 糖化阶段的热负荷不仅与啤酒的焦糊味有关,而且直接影响到 于50min时,啤酒的理化指标收到了影响,故煮沸时间不能低于  能量消耗,降低热负荷可以减少蒸汽量的使用。高小波【1]等人就曾研 54min。2发酵生产环节CO 回收与平衡优化研究 究过通过缩短煮沸时间来降低热负荷,从而节约了1.68kg/kL(1lop 啤酒)。李舜 等人通过对煮沸时间的改进,蒸汽表显示蒸汽量明显 2.1原有CO 回收系统分析和可改进点 图2为目前华润雪花啤酒(辽宁)有限公司现用的C0:回收流 减小,而且酒的品质没有变化。 针对本厂的特点,目前糖化阶段煮沸用时64min,故我们在不影 程。 发现问题: 响麦汁的前提下,通过改变煮沸时间来降低热负荷,从而提高啤酒 品质 (1)CO:回收问题。回收量和回收能力不匹配。由于生产旺季产 左右小幅度变化,复合钻均增斜率在2-4。/100 m,每次滑动降 斜控制在5 7 m左右,避免大幅度调整,保证了井眼轨迹圆滑,相 应降低了井眼的摩阻系数。整个水平段总进尺486m,其中滑动钻进 进尺52m,仅占总进尺的10.69%。(3)现场作业过程中,牙轮钻头寿 命单趟钻进尺在40—70m之间,必须起钻更换新钻头,起到了通 井、清除岩屑床作用,确保井眼畅通,保障了水平段的施工安全。每 趟钻逐次增加小钻杆长度,保证中和点处于新加钻具内,防止发生 钻具疲劳破坏,确保现场施工的时效 。 4.5井眼清洁技术 针对排664侧井井身结构特殊、石炭系地层硬脆性突出、造斜 率达、水平段长等特点,井眼清洁问题尤为突出。 (1)优化钻具结构,提高环空返速。由于技术套管尺寸 0244.5ram和侧钻井眼尺寸O152.4mm的现实情况,环空返速低,岩 屑返出难;小井眼水平段长,钻进时间长,易形成岩屑床。在排量 16L/s的情况下,钻井液在不同井段的环空返速对比见表4。 袁4不同井段环空返速对比表 液体系,保证石炭系硬脆性地层短半径水平井钻进,同时具有良好 的携岩能力、润滑性能、封堵防塌性能及流变性能。低固相润滑防塌 钻井液体系:5%土粉+(0.3—0.6%)干粉+(0.5一l%)降虑失剂+(3—5%) 油基润滑剂+(0.3—0.5%)烧碱+(2—3%)防塌剂+(卜2%)无水聚合醇+ (0.3—0.5%)生物聚合物+(0.3—0.8%)聚阴离子纤维素满足了井眼清 洁、降低摩阻扭矩的要求,确保井眼稳定,安全钻进。 5结束语 (1)准噶尔盆地石炭系地层利用老井眼在d0244.5ram技套内, 石炭系地层侧钻(I)152.4ram井眼短半径水平井技术可行;(2)常规 单弯螺杆可以满足该区块石炭系地层全角变化率达1.2。,m短半径 水平井施工。(3)水平井段采用低度数螺杆钻具复合钻进和滑动钻 进相结合效果比较理想;采用复合钻杆钻具结构,结合逐次增加小 钻杆的技术,可以满足稳斜和轨迹调整要求,同时减小摩阻和有效 防止起下钻遇阻和遇卡等复杂事故的发生。(4)建议类似的老井侧 钻可以从提高排量、引进中空转子螺杆和配合变径稳定器等方面提 高机械钻速。 参考文献 『1】刘仕银,王龙,毛鑫,等.塔河油田6区小井眼侧钻短半径水平井 钻井技术探讨『J].钻采工艺,2013,6(3):21—23. f2]陈世春,王树超.小井眼侧钻短半径水平井钻井技术【J1.石油钻采 工艺,2011,9(5):1卜14. 【3】唐洪林,唐志军,闫振来,等.金平1井浅层长水平段水平井钻井 技术『J].石油钻采工艺,2008,t2(6):11—15. 作者简介:尹祖龙(1976一),男,1998年毕业于胜利石油学校钻 井专业,工程师,现从事钻井工艺研究。 钻井液在不同井段上返速度不一致,存在高一低一高的速度差 别,在低返速井段岩屑返出能力差,已形成沙桥,存在卡钻风险。因 此,采用复合钻杆钻具结构,全面考虑接入小钻杆长度,逐次增加小 钻杆数量;水平段钻进,定时、定进尺搞短起下,破坏岩屑床。保证有 效安全钻进和进尺最大化。 (2)优选钻井液体系。经过优选配比,采用低固相润滑防塌钻井 —.40—— 科技创新 2015年第3期I科技创新与应用 维、泥沙、残酒等物质会混入到碱液中,使碱液的浓度降低,洗涤效 果明显下降,产生大量的废碱液。冼瓶机废碱液的水质见表1。 表1洗瓶机排除废碱液水质 名称 温度 PH (℃) COD (ppm) 浊度 (NTU) SS (ppm) 氨氮 (ppm) 硝态氨 碱浓度 (ppm) (%) 废碱液 55.70 >14 2455 208 612 7.5 未检出 1.1% 3.2碱液回收工艺一静置沉淀一砂滤 目前碱液回收工艺主要是混凝沉淀和静置沉淀,然后过滤。混 凝沉淀工艺能够有效的去除废碱液中的悬浮性颗粒杂质,对废碱液 的预处理具有明显的效果。但是混凝沉淀过程存在药剂用量大的弊 端,混凝剂的投加增加了净化的成本。为避免这一缺点,采用静置沉 淀方式来取代混凝沉淀对废碱液进行预处理。与混凝沉淀相比,自 图2华润雪花啤酒(辽宁)有限公司原有CO:回收流程 由沉淀过程是以牺牲时间为代价换取净化成本上的降低。由于废碱 备注:★为可改进点 液属于间歇性排放,所以在时间上可以得到一定的延长。通过集中 气量大,厂内的储气罐数量有限,因此在旺季时候回用不及时只能 收集单次排放的废碱液后,连续对废碱液进行净化回收,在用时上 放掉一部分CO:,而淡季时候由于产气量满足不了厂内罐装等工序 比混凝沉淀要长,但是并不影响处理过程。且静置沉淀一砂滤的工艺 回 团 的需求,不得不需要外购CO 气体。 (2)CO:冷量资源浪费。华润雪花啤酒(辽宁)有限公司的CO 储罐出来的CO:直接使用蒸汽加热使其汽化供使用点使用,这样 CO 本身冷量白白浪费掉了。 (3)杂气浪费。CO:在回收过程中产生一定量的杂气,这一部分 杂气直接外排,造成浪费。 2.2 CO:回收平衡优化技术 2.2.1 CO:回收方面改进方法 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司在厂区内新建2座储量为50m, 的CO:储罐,将旺季产的CO 中剩余部分储存起来,待生产淡季产 气不足时,汽化供厂内需要。 2.2.2杂气的回收利用 CO 回收过程中,在冷凝器和提纯塔的两个环节均会产生杂气 (即纯度不达标的CO:气体)。杂气回收利用方案如下:首先,对厂内 的管道进行了改造,在冷凝器,提纯塔至气动阀门等仪表之间上布 置管道,将杂气和使用点连接起来;在杂气使用前需要对其减压,杂 气压力从17.5kgf/cm2降至7-8kgf/cm2,供厂区仪表设备用风。 这样做不仅省去了空压机制备压缩空气的环节,并由于杂气不 含水汽,不会引起管道凝水结露等现象。杂气回用使得杂气得到了 极好的利用,基本可以利用到回收杂气的60—70%,并由此减少了空 压机的使用,最终降低了能耗。 2.2.3液态CO2冷量回收技术 全厂共有7个CO:储罐,全容积在50m,左右。在CO:储罐内, CO:以液态形式存在,需汽化后方可使用。汽化过程是一个吸热过 程,之前是通过蒸汽加热的方式达到汽化。啤酒厂经过节能改造现 将CO 储罐内的液态CO 储送至酒精储罐(即冷媒罐,用于给酒降 温),酒精储罐底部设盘管用于热交换,液态CO:从盘管内流过,利 用酒精储罐的温度将其升温3℃左右;同时达到了给酒精储罐降温 的目的(酒精储罐内冷媒温度从4℃降至I ̄C)。如此一来,降低了酒 精储罐降温时制冷机的使用频次,达到了节能降耗的效果。然后用 CO 液体给循环水降温,循环水用来给设备降温,这样,降低了自来 水的使用率和制冷设备的使用。CO:气体冷量回用工艺流程图见图 3。 温度从4 ̄C降至1℃ CO,——— 图3发酵环节CO,气体冷量回用工艺流程图 3包装生产环节碱液回收技术研究 目前,华润雪花啤酒(辽宁)有限公司碱的使用量很大,产生的 废碱液就直接处理排放,而排放的废碱液浓度约有1%,如果能提纯 回收利用,将节约大量碱液和水。罗杰和杨诲彤在文献[3107介绍了 包装车间洗瓶机碱液回收改造的成果,经过改造生产工艺不但得到 有效保障,而且提高了生产效率,更是获得可观的经济效益和环境 效益。 3.1碱液来源和水质 废碱液主要是来自于洗瓶机产生的,啤酒成品包装车间的洗瓶 机用来对回收酒瓶进行清洗除标,采用浓度为2%的氢氧化钠碱液 作为主体清冼剂。洗瓶机连续运行5天后,回收酒瓶上的商标纸纤 过程简单,处理成本低,适合延时处理;虽然处理用时长,但其处理 效果能满足华润雪花啤酒(辽宁)有限公司实际需要。故确定本啤酒 厂的碱液回收方案流程见图4。 图4静置沉淀一砂滤工艺流程 经过试验,通过建立碱液回收工艺,碱液的使用周期由5天增 加为8.5天,节约了碱和自来水的使用量。 4生产辅助环节节能技术研究 4.1存在的问题 目前华润雪花啤酒(辽宁)有限公司运行的制冷系统主要存在 以下问题:首先,各大小制冷剂在运行时没有进行依据生产所需量 尽行优化组合调配使用,造成部分制冷剂能量运行浪费。其次,制冷 剂在制冷过程中会伴随着水和空气的进入,这样不仅降低了系统的 蒸发能力,又增加了运行成本。 4.2节能技术方案的确定 根据现场存在的问题,在设备运行上,我们通过合理安排开关 机时间来解决,针对不同的蒸发温度系统,按照机械负荷的要求选 配压缩机,以满足进货旺月的要求。实际运行时,通过调节运行时 间,调整制冷系统供冷量。为了降低压缩机能耗,首先需要做到根据 负荷调整压缩机运行台数和运行时间,保证压缩机提供的冷量接近 实际好冷量;其次,尽量增加夜间压缩机运行时间,减少白天压缩机 运行时间。不仅因为用电低峰电费低,而且因为夜间冷凝温度较低, 制冷系统效率高。针对含有的不凝性气体和水问题,采取了简单易 行的现在使用范围广的氨纯化系统。 4.3氨纯化方案 氨在低压储罐内以气相和液相两种状态存在,现有3个低压储 罐,每个储罐的容量为50m,,其中1个储罐控制压力在2.1kgf/cm2,1 个储罐压力为2.1kgf/cm2,另有1个储罐作为备用。低压储罐的氨进 入制冷机制冷后,进入蒸发冷却器。蒸发冷却器共有10台,在此氨 转为液氨,进入高压储罐内储藏。高压储罐内压力为10kgf/cm2,共有 2个储罐,每个容量25m,。高压储罐内的液氨送入使用点进行制冷, 使用点集中在糖化、发酵和过滤阶段。经使用点后的氨回到低压储 罐内。 制冷系统为全封闭密闭运行,几乎无氨的损耗。但由于机器含 油,需定期排放;另在维护和检修过程中有少量的氨损耗。 5结束语 (1)糖化生产环节节能技术优化研究成果:将原有煮沸时间 64min缩短为54min。(2)发酵环节CO 回收与平衡优化研究:厂内 产生的CO 全部回收,并达到了产生量和使用量的动态平衡,厂内 达到了自给自足。(3)包装生产环节碱液回收利用技术研究:新建碱 液回收装置,回收工艺为废碱液一沉淀一砂滤,使碱液使用周期由5 天增加到8.5天。(4)生产辅助系统主要是从氨纯化方面节能。新建 氨纯化后,可节约电能。(5)针对啤酒厂各个环节的能耗进行研究, 形成了一个可复制的节能技术集成,可作为成套技术进行推广。 参考文献 『11高小波,付爽.缩短煮沸时间,降低麦汁热负荷[J1.SCI TECH技术 交流,2010,9:45—46. 『2]李舜.降低糖化热负荷的工艺探讨 SCI TECH.技术交流, 2012,179:39-42. 『31罗杰,杨诲彤.碱液再利用的成效[J].SCI TECH技术交流2011,3: 56-57. ..41—. 

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