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利用液体装置尾气生产合成氨

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52 2008年增刊 安徽化工 利用液体装置尾气生产合成氨 安徽曙光化工集团 安徽曙光化工集团成立于1995年,是以氰化物产 产企业原安庆市化肥厂全部资产,为轻油裂解含氢尾气 的回收利用打下了坚实基础。 品为龙头,集科、工、贸于一体的新兴企业集团,为全国 最大的氰化物生产基地。集团年生产规模为4万吨高纯 液体的生产全过程为负压生产,在运行过程 度固体、20万吨液体、5000吨高纯度固体 、4万吨合成氨、l2万吨碳酸氢铵、2万吨甲醛、 80万只金属包装桶、l0万只金属包装箱、3000吨有机 玻璃,并具备氰化银、氰化银钾、亚氨基二乙酸及其钠盐 等产品的批量生产能力。自1995年开始,集团的 生产规模一直居于国内同行业首位。 轻油裂解装置的生产工艺是:氨和轻油在 1500℃高温下裂解反应,生成含HCN、H 、N 等混合气 体,其中HCN用液体NaOH吸收后即生成30%NaCN溶 液产品。吸收后的尾气排空,尾气中的成分大致为: H2 N2 NH3 HCN 02 CO+CO2 C H S 82.02 l4.16 1.86 16mg/m 1.37 0.17 <0.02 0.2 其中氢是一种重要的化工原料和清洁能源,直接排 放不仅浪费大量资源,而且尾气中含有少量的有害物质 污染环境。但因技术原因,国内同行业所有厂家均将废 气直接排空而没有回收利用,国外也无类似报道。主要 是因为装置为负压生产,氢气比重轻,贮存运输困难,而 且氢气是一种易燃易爆气体,回收利用安全风险大,同 时尾气成分较复杂,气体中一些有害组份也使应用受到 。国内同行业一些技术力量较强的企业多年前就做 了相关研究,提出行业攻关课题,但目前还没有一家企 业具体实施。我集团在上世纪90年代就对该尾气的回 收利用进行研究,认为尾气中的氢是合成氨生产的主要 原料,合成氨的生产技术又比较成熟,氨又是生产氰化 钠的主要原料,如氨和两种产品的生产能够结合 在一起,将会进一步做到资源共享、优势互补、循环利 用,因此最安全、最简单地利用该尾气的方案是用于生 产合成氨,在此基础上集团公司做了大量的前期准备工 作,并于2002年在原安庆市化肥厂租赁场地易地扩建 生产装置,并于2003年底收购已停产多年的破 中需要经常切换操作,尾气中的成分(尤其是氧含量)变 化很大。用于合成氨的生产,首先要确保整个装置的安 全稳定运行,氧含量必须控制在原部颁指标以下;其次 是尾气中的有害物质必须除去以保证合成氨生产的要 求。 从2004年初开始,我集团正式开展含氢尾气回收 利用的应用研究和实验,在充分论证和计算的基础上, 与安庆石化设计院联合编写了《尾气回收利用方案设 计》和《利用轻油裂解尾气生产合成氨可行性研究》,通 过评审后又委托该院进行了施工设计。为安全起见,先 进行单套装置尾气的回收试验,投资70余万元建设一 套试验装置并于2004年7月在合成氨装置技改时并网 开始试生产,试产结果完全达到了设计要求。在积累了 大量的运行数据后,对设计方案又进行了反复修改,于 2004年底实现了轻油裂解装置所有含氢尾气的回收, 全部作为合成氨原料气加以利用,达到了资源综合利 用、环保、节能、降耗的目的。 该回收利用技术为国内同行业首次应用,在生产过 程中的安全控制、有害杂质的去除、生产过程的自动控 制等方面应用了一些新技术、新设备,并通过实际生产 摸索,和合成氨两套装置在生产协调过程中能够 很好地结合在一起,达到了互相配套、资源循环利用的 目的。 该技术自投用以来创造了很好的经济效益,按吨氨 耗南煤1400kg/t,吨氨耗纯氢2000NM 计算,全年可回 收尾气中的氢2300万NM ,可节约块煤(23000000× 80%)/2000×1.4=12880吨,按目前煤炭最低价600元/ 吨(除税)计,年节约原料费用772.8万元,同时还节约 了大量的运输费用和动力、蒸汽的消耗。口 

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